杨柳煤业通过对各系统进一步明确责任,实施多措并举,严抓细管,在降本增效方面取得了显著的成效。据统计,上半年实现增收节支2950多万元。
合理使用在线灰分仪,加强值班管理,严格控制入洗精煤的灰分,一季度在1071工作面过断层、10410工作面煤层变薄的困难情况下,严格落实分装分运、分时提升、限水等措施,实现煤质增收390万元。与此同时,积极对巷道断面及支护形式进行多次优化,煤巷帮部M3钢带改为π型钢带,取消使用塑料网,视煤层情况排距调整到800mm或1000mm,帮锚杆全部使用废旧U型钢加工的盖板,通过各项措施的落实共节约支护成本165万元。该公司还将瓦斯穿层孔孔间距由原来的5米,改为6米,此项减少瓦斯钻孔量300米,满足瓦斯抽放效果的同时减少投入22.71万元。根据工作面的推进度合理选择防火灌浆材料及灌浆量,共少注发泡剂181吨,节约材料费272万元,通防系统累计增收节支295万元。2月份,机厂开始使用废旧U型钢加工锚杆盖板,同时通过调研学习,自主设计制造了锚杆调直机,节约资金10万元。此外,机厂还自修、自制节约材料248.7万元,回收复用材料1300多万元,调剂积压综、普采配件等物资110多万元。
(责编 姚春雷)